项目基本情况介绍
某城市污水厂设计50000 m3/d,实际运行水量40000 m3/d左右,夏季有部分海鲜水混入。
处理工艺为:
集水池—初沉池—厌氧池—缺氧池—好氧池—二沉池—中间水池—混凝池—高密度沉淀池—滤池—消毒池—排放。
生化系统采用的是AAO工艺。
水厂原使用乙酸钠(COD为21.4万mg/L),价格为1500元/吨。应污水厂要求,我司提供总氮激活菌101,并派遣专业人员前往水厂进行调试,将出水总氮降至排放标准为一级A,客户要求TN<15 mg/L。
项目实施要求
在不改变水站原有设施的条件下,采用生化系统菌群优化及针对性营养素组合的方案,使用我司复合碳源与总氮降解菌,将系统出水总氮稳定降至15 mg/L以下。
项目实施人员及分工
调试人员:江工(长隆科技)、阴厂(某污水厂厂长)
(a)系统控制人员:对各系统进行操控,主要是提升泵的流量调节、主反应区搅拌效果(曝气大小)、加药设施、泥水分离设施(沉淀池的泥位)、排泥设施、压泥等,设备控制由该水厂工程师负责,长隆科技工程师配合。
(b)水质监控人员:对处理后水质进行跟踪监控,保证出水水质,碳源加药量的控制调整由长隆科技工程师负责。
(c)水质监测人员:由水厂工程师做各个关键工艺参数点理化指标监测(氨氮、COD、总氮、DO等),长隆工程师配合。
项目实施时间及运行情况
调试时间:7天
复合碳源投加:复合碳源101的COD为60万mg/L,采用现场的离心泵投加,保证平均加药量为100 mg/L。
菌种投加:12月3日投加菌种100 kg于厌氧池进水。
水质监控:每天取各工艺段水样检测COD、总氮、氨氮,数据记录保存。
日常运行管理:
a. 长隆工程师在要求调整工艺时,先通知现场负责人,在现场负责人配合下调整;
b. 长隆工程师实行12小时跟班;
c. 现场遇到突发事件与品升工程师一起协同解决。
数据记录
(a)投加我司复合碳源和菌种前进水总氮数据
运行数据记录表
(b)投加我司复合碳源和菌种后进出水总氮数据
调试数据记录表
项目小结及建议
由调试数据记录可知,我司菌种及碳源对生化系统总氮的去除率有明显的提升效果。通过我司投加总氮去除菌后,第三天出水总氮呈现下降趋势且第五天开始达到准Ⅳ类标准(小于10 mg/L)。
降成本及排泥量分析